加强裁剪工序管理“分拣”减负300万元
日前,记者从嵊州浙江巴贝领带有限公司了解到,该公司通过加强裁剪工序的管理,降低了真丝面料的损耗量。据估算,这一措施一年可节省面料成本300多万元。
据悉,浙江巴贝领带有限公司曾经连续6个月对万条领带裁剪耗用量进行查检,发现因门幅宽窄不一混裁、开剪刀口大、人为裁错、面料摊层高等造成万条领带平均每月损耗面料27.04米,而这其中,前两项的损耗尤为厉害。
针对这些问题,巴贝公司除了对裁剪工进行轮流培训以外,还增加了分拣的工序。据了解,所谓分拣,就是将面料按照不同的门幅宽度分别整理出来,裁剪工再根据相应的样本分别进行裁剪。该公司计划部副经理范力群给记者算了一笔账,如果做18条真丝领带的一层面料门幅宽度减少1cm,面料的长度就要多耗用3cm。由于领带花型不同、织缩率不同,面料的门幅往往会出现宽窄不一的现象,如果这个时候将面料混在一起进行裁剪,往往会增加损耗。
该公司以前对领带面料的裁剪都采用混裁,现在增加了一道工序——分拣,哪怕领带面料的幅宽相差0.5cm,都要分开裁剪。公司专门设立了分拣工序,把窄的和宽的分开来,宽门幅的面料使用率就提高了,原来的损耗就降低了。虽然门幅宽窄相差0.5cm~1cm非常小,但是由于该企业年产量非常大,经过分拣后,每年可节约成本300多万元。