在市科迪电子有限公司振膜车间,工人们正在操作着机器,热压电声音膜。公司技改部工程师刘海全告诉记者,以前的热压模具一次成型最多只有4个,经过模具的技术改造升级后,一次成型最多可达80个,产量几乎是原来的15倍多,从而大大降低生产成本,每年可节约电费78万元。
近年来,为应对原材料价格的不断上涨和人力资源的匮乏,科迪电子公司从节约能源,提高能源利用效率和经济效益入手,紧紧围绕“节能减排科学发展”这一主题,加大技术革新改造力度,开展节能降耗工作,取得了显著成绩。
在科迪电子公司,气泵是耗电较大的设备,科迪电子公司5个主要车间原来都各配1台气泵进行供气,不管用气量多少,只要开始生产就得开气泵,往往造成不必要的浪费。公司技术人员将这些气泵进行优化整合,实行集中使用,并且进行用气量的自动化控制,当某个车间不需要用气后,在保证其他车间正常使用气量的情况下,会自动关上不需要的气泵,从而达到节能降耗的效果。通过气泵的优化整合,该公司每年可节约电费250万元。
在科迪电子公司的造粒车间,塑料造粒机进料、加热、出料整个过程要重复4次才能完成,也是非常耗电的设备。科迪电子公司技术人员也对其进行了革新式改造,将其传动比从原有的1:1改为2:1,使转速提高一倍。同时,将送料螺杆间隙从原来的1mm减小到0.3mm,使加热更充分,出料更均匀,只要重复两次就能完成造粒工作。通过技术革新后,车间的产量明显提高,每年可节约电费25万元左右。
此外,科迪公司还对一些生产设备进行自动化改造。如纸盆车间的半自动抄纸机改造成全自动抄纸机后,原来每个工人只能操作1台机器,现在每个工人可同时操作6—8台全自动抄纸机,既提高了产量,保证了质量,还降低了成本。
该公司总经理袁小军介绍说:“企业内部挖潜的关键就在于技术改造,我们一些改造已达到行业领先水平,企业既获得了经济效益,又获得了节能降耗的社会效益。”在技改以前,科迪电子公司每年的电费要占年产值的10%,即每元产值要耗电费0.1元多;通过技术改造后,只占产值的4.3%,每元产值的电费下降到0.043元,公司全年可节约电费350多万元。