“节能挖潜、技术革新及减少废品”是企业控制生产成本、节能降耗的重要举措,同样也是提高效率、加快企业发展的重要途径。浙江安泰交通设施有限公司在生产过程中把这几方面作为重点来抓,在保证产品质量的前提下,全年节约成本约500万元。
在安泰公司镀锌车间,记者看到工人们不停地忙碌着,并根据生产线上的实时情况随时掌握镀锌时间、角度等。据车间负责人介绍,去年下半年起,车间实行锌耗考核,直接与员工收入挂钩,节约有奖,半年下来,效果特别明显,与上年同期相比,仅6月至11月半年时间,就节省锌原料20吨,节约生产成本30万元。
据了解,安泰以专业生产公路安全护栏及配件为主,镀锌业务开展的时间并不长。为了攻克热浸镀锌中的技术难关,“安泰”与中科院合作,在生产实践中对各类配方、温度、操作工艺等进行不断探索和改进,在提高镀锌质量的同时,减少锌耗,使每吨锌耗下降10%,年节约支出300余万元。同时对镀锌产生的废水进行科学处理,每年可节省水费10多万元。
而在安泰公司的另一个车间——公路安全护栏及配件生产车间内,则实行着另一项考核:质量考核制度,重在提高产品一次合格率。车间负责人告诉记者,产品的生产过程涉及到大量的原辅材料、能源消耗、人力物力和各项管理费用等,如果经常出现废品次品、返工,必将造成直接的浪费。为了减少废品,安泰公司建立了完整的质量认证体系,并在车间实施质量考核目标,为进一步提高产品质量减少废品打下了基础。车间负责人算了一笔账:一块公路波形护栏板如产生次品,损失就是几百元钱,如果发生退货的话,费用更多。同时还会影响企业的声誉。以前,该车间的产品质量合格率不到99%,在去年开始实行的质量考核中,提高到99.3%,但连续几个月,该车间的产品合格率一直都保持在99.6%以上。减少一件废品就意味着增加一份利润,仅此一项,每年就可为企业节约四五十万元。而在去年连续两次的交通运输部的质量抽查中,安泰的产品合格率都为100%。
安泰公司副总金七十告诉记者,为了达到节约原材料、提高产品质量的目的,公司员工会主动加强技术研究,改进工艺,提高产品的一次合格率,这样既节约了工时、能源、材料,也减少了很多费用,而员工通过节能降耗,每月也能平均多拿到几百元的“节约”奖,大大提高了积极性。
金七十说,节约不仅仅是原材料的节省,还涉及到减少库存、降低费用、挖潜改造、工艺革新、提高效率等等,涉及到企业的各个方面。因此,节约关乎全体员工。在安泰公司,无论是生产车间,还是后勤部门,都努力做到把节约挖潜落到实处。与此相对应的是,公司的市场开拓和销售快速增长,实现了经济利益和社会效益的双赢。